2016年上半年,齊魯石化烯烴廠平均小時乙烯產量實現100.5噸,累計乙烯產量較去年同期增加0.9萬噸,增效明顯。
“前些年乙烯市場不好,說起增產增效來,我們總是覺得有勁使不出來”,烯烴廠裂解車間主任房炳昌說到。2016年以來,化工市場好轉,尤其是乙烯產品邊際貢獻較高,一噸產品過千元的效益,這讓大家憋了許久的勁兒終于有了施展的地方,他們從裝置的安穩生產入手,抓好關鍵設備運行,下力氣啃下乙烯原料優化這塊“硬骨頭”,努力提高裝置的負荷。今年以來,乙烯裝置保持高負荷生產態勢,其中3月份乙烯小時產量完成103.60噸,創出歷史最高水平。
“高負荷生產最怕的就是安全出問題,哪怕一次小小的波動,當月的產量甚至是全年的任務都會受影響”,裂解車間副主任賈廣斌介紹說。他們將裝置安全穩定生產作為夯實高負荷的基礎,他們從增強職工的安全技能和安全意識出發,結合全員的大培訓,組織了多次事故演練,增強了職工應對突發事件的能力。他們加大了裝置的巡檢排查力度,24小時不間斷無縫巡檢保證了裝置的運行狀況隨時受控。針對裝置隱患,他們縮短了問題的整改時限,確保不影響有效生產時間。同時結合 “支部保安全、書記抓安全、職工查安全”活動,持續推進全員的“查保促”工作,進一步增大了職工現場巡檢責任心和隱患排查力度。今年2月份,面對極寒低溫的考驗,裝置未發生任何影響高負荷生產的凍堵事件。進入夏季以來,該廠又及時做好防范,保證了高溫潮濕天氣下的正常生產。上半年,烯烴廠乙烯裝置未發生非計劃停工,為高負荷生產奠定了基礎。
“乙烯裝置高負荷生產的關鍵就看裂解爐和壓縮機,他倆出問題影響生產、效益的教訓太多”,賈廣斌介紹說。今年以來,他們提出了“向裝置高負荷要效益” 的口號,也讓他們在裂解爐和壓縮機上下了更多的功夫。“別看裝置大的很,但是也嬌氣的很,怕冷怕熱,極易出故障”,賈廣斌對裝置的脾氣摸得很準。針對裂解爐運行周期較短的問題,在公司領導的帶領下,他們積極開展優化攻關,提高了裂解爐的檢修深度,加大對裂解爐爐管、火嘴等關鍵部位的監護力度,并投用裂解深度控制系統優化裂解爐的運行。今年以來,裂解爐的運行周期較以往有明顯延長,液體爐平均運行周期較去年提高了0.8天,氣體平均運行周期提高了8.8天。截止到6月底,5號、6號氣體爐已分別運行132.9天、148天,尤其是6號爐還超歷史最長運行周期10天。針對壓縮機,他們實施特護,定期由廠領導帶隊組織設備、技術方面以及機電儀有關人員對大機組進行五位一體的檢查,問題及早發現、隱患隨即整改。尤其是高溫天氣,因為冷卻水溫度升高的問題,壓縮機參數卡邊操作,他們重點加大了機組儀表、潤滑油等檢查力度,保證了壓縮機較好的運行狀況。
自5號、6號裂解爐輕質化改造完成后,裝置輕烴加工能力大大提升。他們抓住有利時機,增大輕烴原料的投入比例,優化乙烯原料的結構。一方面,他們積極協調公司計劃采購部門增加輕質原料采購量,并積極抓好儲運裝置的運行,保證輕烴原料的及時進廠,今年上半年裝置輕烴投入28.88萬噸。另一方面,他們合理安排生產計劃,利用新建乙烷裝置作為緩沖,抓好氣體裂解爐的運行,5臺輕烴裂解爐運行逐漸成為常態。1至6月份,乙烯裝置輕烴投入占裂解原料的 21.90%,同比提高了2.61個百分點,為收率提升、提高負荷奠定了基礎。