正常生產時,大慶石化塑料廠高壓二裝置一天產量約600噸聚乙烯樹脂。為了搶進度、保產量、增效益,自高壓二裝置按計劃停車檢修后,塑料廠各車間、各專業人員迅速進入狀態,周密安排檢修項目,原定6天的檢修提前36小時完成。高壓二裝置于近日投料開車一次成功。
本次高壓二裝置以二次機檢修為主線,同時工藝、儀表、電氣各專業也要完成更換過濾器濾袋、更新10千伏電纜等項檢修項目。維修車間擔任主攻,承擔著二次機 8組填料的拆卸、安裝工作。每組填料都包括缸頭、組合閥、柱塞等復雜部件,體積大,重量達數百公斤,拆裝費時費力。由于二次機輸送的是高溫、高壓介質,填料主要起到密封作用,對安裝精密度要求高。
養兵千日,用兵一時。維修車間制定科學方案,合理安排人力,組織精兵強將,抓緊搶修。除日常負責維護高壓二裝置的鉗工班組以外,另抽調一個班組和技術骨干加入作戰。車間領導靠前指揮,班組人員24小時晝夜不停,克服悶熱、潮濕的天氣影響,有條不紊地開展工作。同時,電氣專業人員還完成C83變電所6根10 千伏電纜更新任務,消除了極寒天氣下電纜崩燒隱患。